Hans Journal of Chemical Engineering and Technology
Vol.05 No.03(2015), Article ID:15265,5 pages
10.12677/HJCET.2015.53008

The Selection and Performance Evaluation of the Scale Inhibitor for a Nanhai Oilfield

Hao Zhang, Taotao Kan

CNOOC EnerTech-Drilling & Production Co., Tianjin

Email: zhanghao_otsc@163.com, kantaotao118@163.com

Received: May 4th, 2015; accepted: May 19th, 2015; published: May 22nd, 2015

Copyright © 2015 by authors and Hans Publishers Inc.

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ABSTRACT

Refer to the scaling issue that is caused by produced water reinjection in an oilfield in South China Sea, the effects of several scale inhibitors have been examined by the precipitation gravimetric method using indoor simulated water. Under the conditions of 90˚C for 24 hours, scale inhibitor HYFC-027, HYFC-074, YFFG-037 have better scale efficiency. When the dosing concentration is 30 mg/L, the scale rate can reach 85%. By corrosion experiments and aging tests, all three scale inhibitors are stable and have no corrosion phenomenon, especially for the 204 stainless steel.

Keywords:Scale Inhibitor, Anti-Scaling Rate, Performance Evaluation

南海某油田防垢剂筛选与性能评价

张浩,阚涛涛

中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津

Email: zhanghao_otsc@163.com, kantaotao118@163.com

收稿日期:2015年5月4日;录用日期:2015年5月19日;发布日期:2015年5月22日

摘 要

针对南海某油田生产水回注存在的结垢问题,本文作者通过室内模拟水用沉淀重量法考察了几种防垢剂的防垢效果。在90℃作用24小时条件下,防垢剂HYFC-027、HYFC-074、YFFG-037具有较优的防垢效率,在加药浓度30 mg/L时,防垢率可以达到85%以上。通过自腐蚀实验和老化试验,三种防垢剂防垢效果稳定,尤其是对204不锈钢材质没有腐蚀现象。

关键词 :防垢剂,防垢率,性能评价

1. 引言

油气田开发过程中,油气藏中的流体从油气层中流出,经井筒、井口到集输系统,由于温度、压力和油气水平衡状态的变化,易发生无机盐类沉积,从而形成结垢。油田管线大量结垢会造成油井产液量下降,注水井压力上升,采油措施费用、管线及设备维护更新费用大幅上升,严重者造成油井停产或报废,严重影响油田的开发效果与经济效益[1] 。

海上油气田生产水最常碰到的垢盐是碳酸钙垢、硫酸钙垢,另外还有硫酸钡垢和硫酸锶垢,而抑制垢体产生的最常用的方式就是添加化学防垢剂。目前国内外油田常用防垢剂种类繁多,主要有:无机多磷酸盐防垢剂、聚合物防垢剂、有机磷防垢剂三大类,作用机理主要为低限抑制、晶格畸变、整合、静电斥力等[2] 。本文参照中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 5673-1993《油田用防垢剂性能评定方法》,用沉淀重量法考察几种防垢剂对油田生产水样的防垢效率[3] ,同时参考中华人民共和国石油天然气行业标准 SY/T 5273-2000《油田采出水缓蚀剂性能评价方法》之室内静态腐蚀速率测定方法评价防垢剂的自腐蚀情况,最终筛选出适合该油田现场使用的药剂。

2. 实验部分

2.1. 药品和仪器

防垢剂HYFG-02、HYFC-027、HYFC-078、YFFG-037、HYFC-077、HYFC-073、HYFC-074、HYFC-075、HYFC-076均为工程技术公司产品(聚酸类型,工业级)。NaCl、MgCl2∙6H2O、CaCl2、Na2SO4、NaHCO3均为分析纯,购买于天津科密欧试剂公司。

FA1004电子分析天平(0.0001 g);ZWF-5-12马弗炉;CS202A型电热保温干燥箱,均购于上海精密科学仪器有限公司。

2.2. 实验条件及配液

温度:90℃,压力:常压,周期:24 h。生产模拟水按表1配方配制。

2.3. 实验方法

2.3.1. 防垢性能评价方法

按照水质配方表进行模拟水配制,成垢阳离子MgCl2·6H2O、CaCl2、NaCl配成溶液A,成垢阴离子Na2SO4、NaHCO3配成溶液B,将溶液A分装到100 ml比色管中各50 mL,按照浓度要求加入待评药剂,再依次加入溶液B混合,加塞密封,置于90℃烘箱中恒温20 h以上,取出至常温。观察比色管内介质结垢情况,若有结垢,将介质摇匀后过滤,进行滴定试验,滴定参考GB7476-87《水质钙含量的测定EDTA滴定法》。根据下列公式计算防垢效率:

Table 1. The prescription of oilfield production simulated water

表1. 该油田防垢剂评价用模拟水配方表

式中:G0——空白水样产生的沉淀量g;G1——加入防垢剂后水样的沉淀量g。

2.3.2. 防垢剂自腐蚀性实验方法

参考中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 5273-2000《油田采出水缓蚀剂性能评价方法》之室内静态腐蚀速率测定方法。

3. 结果与讨论

3.1. 模拟水1#评价结果

采用模拟水1#在90℃下进行防垢剂性能评价,评价结果见表2

表2图1中可以看出,试验结束后空白试验出现浮垢,管壁有硬垢,说明水样具有严重的结垢趋势;加入30 mg/L的防垢剂后,水样中均未发现肉眼可见的结垢现象,说明防垢剂起了一定的防垢效果。其中效果突出的药剂是HYFC-027、HYFC-074和YFFG-037,防垢率85%以上。

3.2. 模拟水2#评价结果

采用模拟水2#在90℃下进行防垢剂性能评价,评价结果见表3

结合表3和图2可以看出,试验结束后未加药剂水样出现了肉眼可见的结垢现象,管壁可见硬垢,水样表面悬浮垢花;相比1#水样结垢更严重。加入防垢剂后能够有效缓解这种结垢现,其中效果较好的三种药剂是HYFC-027、HYFC-074和YFFG-037,防垢率可以达到90%以上,虽有少量结垢,但已经改变晶型,漂浮于试管表面。

3.3. 不同浓度评价结果

采用模拟水1#在90℃下进行防垢剂评价工作,评价结果见表4

通过表3可以看出,防垢剂HYFC-027、HYFC-074和YFFG-037能够有效缓解结垢现象,且随着药剂浓度的增加,防垢效果有所提升,尤其是当HYFC-027的加药浓度达到40 mg/L时,防垢率可以达到95.56%,从而可以有效的抑制油田采出液在管道和处理设备中结垢。

3.4. 药剂自腐蚀性评价结果

根据《油田采出水缓蚀剂性能评价方法》之室内静态腐蚀速率测定方法,对三种防垢剂YFFG-037、HYFC-027和HYFC-074进行自腐蚀评价,水样采取1#模拟水,实验温度为40℃,实验时间为192 h,

(a)(b)

Figure 1. The real photo of 1# simulation water evaluation (a) blank (b) 30 mg/L HYFC-027

图1. 模拟水1#评价实物照片(a)空白(b) 30 mg/L HYFC-027

(a)(b)

Figure 2. The real photo of 2# simulation water evaluation (a) blank (b) 30 mg/L HYFC-027

图2. 模拟水2#评价实物照片(a)空白(b) 30 mg/L HYFC-027

Table 2. The effect of the scale inhibitor on 1# production simulated water

表2. 模拟水1#防垢性能评价实验结果

Table 3. The effect of the scale inhibitor on 2# production simulated water

表3. 模拟水2#防垢性能评价实验结果

三种防垢剂的加药浓度均为为30 mg/L,选择不同材质钢片进行评价,评价结果见表5

表5可以看出,三种防垢剂对304不锈钢无腐蚀现象,挂片表面光亮,但对20#碳钢挂片均见均匀腐蚀,因此对三种防垢剂的承转容器最好选择304不锈钢以上材质。

3.5. 老化罐密闭实验

将防垢剂在老化罐(密闭)中加热120℃、压力为微正压、保温24 h,待冷却到室温后,打开老化罐,将其倒入量桶中,观察实验前后药剂现象,老化后药剂未见异常,并针对1#模拟水进行防垢性能测试,实验结果见表6。通过实验结果可以看出,药剂稳定性良好,防垢性能稳定。

4. 结论

通过以上实验得到以下结论:

1) HYFC-027、HYFC-074、YFFG-037三种药剂防垢效果较好,同时具有较好的抗老化性能;

2) HYFC-027、HYFC-074和YFFG-037三种防垢剂的加药浓度为30 mg/L时,防垢率可以达到85%以上;

Table 4. The different concentrations experiment data

表4. 药剂浓度梯度实验

Table 5. The corrosive test results of antiscale agent

表5. 防垢剂自腐蚀性测试结果

Table 6. The scale inhibiting performance after ageing testing

表6. 老化后防垢性能测试

3) 建议加药管线及加药装置材质宜选用304以上材质。

文章引用

张 浩,阚涛涛, (2015) 南海某油田防垢剂筛选与性能评价
The Selection and Performance Evaluation of the Scale Inhibitor for a Nanhai Oilfield. 化学工程与技术,03,47-52. doi: 10.12677/HJCET.2015.53008

参考文献 (References)

  1. 1. 马喜平, 戴倩倩, 刘林远, 等 (2010) 油田用防垢剂性能评定探索研究. 应用化工, 7, 1064-1065.

  2. 2. 黄雪松, 刘强, 张勇, 等 (2002)硫酸盐固体防垢剂在轮南的应用研究. 石油与天然气化工, 5, 266-268.

  3. 3. 田楠, 刘晖, 杨秘, 等 (2013) CFD油田防垢剂的筛选与性能评价. 应用化工, 11, 2127-2129.

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