本文以某一工程振动实测为背景,研究了大型中央空调系统引发的振动对建筑振动的影响,在进行振动现场实测及对实测信号时、频域和振动加速度级进行分析的基础上,采用有限元模型对不同结果减振方案对应的振动工况进行了数值模拟,提出了优化的结构减振方案,分析结果表明,框架柱截面尺寸和楼板厚度对振动水平的影响较大,建议顶层楼盖楼板厚度增为200 mm,此时的楼板振动响应水平减小至73.2 dB,满足现行规范要求。 Based on an engineering vibration measurement, vibration influence research induced by outside air condition machines was done in this paper. Firstly, vibration measurement was carried out, and time domain, frequency domain as well as vibration acceleration level were analyzed. Secondly, the finite element model was used to analyze different working conditions and a comparison was made with the results from measurement. Finally, the preferred consolidation and vibration reduction scheme was given. The analysis results showed that the section of column and the thickness of floor slab are important structure parameters for vibration reduction. It is suggested that the slab thickness of top floor should be increased to 200 mm and then the vibration level will be decreased to 73.2 dB, satisfying the current specification requirements.
樊冰若1,宗刚2,张斌2
1中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司,上海
2同济大学土木工程学院,结构工程与防灾研究所,上海
Email: fanbingruo@sinogpc.com
收稿日期:2015年9月1日;录用日期:2015年9月17日;发布日期:2015年9月23日
本文以某一工程振动实测为背景,研究了大型中央空调系统引发的振动对建筑振动的影响,在进行振动现场实测及对实测信号时、频域和振动加速度级进行分析的基础上,采用有限元模型对不同结果减振方案对应的振动工况进行了数值模拟,提出了优化的结构减振方案,分析结果表明,框架柱截面尺寸和楼板厚度对振动水平的影响较大,建议顶层楼盖楼板厚度增为200 mm,此时的楼板振动响应水平减小至73.2 dB,满足现行规范要求。
关键词 :空调外机,楼盖振动实测,结构减振分析
空调外机的正常运行所引发的振动是人们日常生活中不可避免的问题,其在给人们营造舒适工作生活环境的同时,也给人们带来振动及噪声污染的困扰 [
本次测试是基于评估空调外机引发楼盖的振动是否对人们的工作生活环境造成影响而进行的,采用振动测试仪器对紧邻空调外机的楼盖进行振动现场测试。振动测试场地为一多层框架结构的顶层楼盖,中央空调外机组置于屋面板。
测试布点位于空调外机正下方楼盖区域,测试共分为2个工况,工况1测点布置于顶层楼盖楼板正中、次梁跨中、柱脚、1.5 m高度处柱侧面等结构部位;工况2测点位于屋面板空调外机区域,各工况测点说明见表1,测点布置图如图1,图2为现场实测情况。
本次测试采用的是IOtech 640e动态信号分析仪,与该动态信号分析仪对应使用的为朗斯LC0115内置IC压电加速度计,灵敏度为5000 mV/g,量程是1 g,频率范围是0.1~1500 Hz。本次振动测试采样频率取512 sps,采样持时为1200 s。
测点号 | 测点位置说明 | |
---|---|---|
工况一 | 1#、3#、8# | 顶层楼盖1.5 m高度处柱侧面 |
2#、5# | 顶层楼盖次梁跨中 | |
4#、6# | 顶层楼盖楼板正中 | |
7# | 顶层楼盖柱脚处 | |
工况二 | 9# | 屋面板楼板正中 |
10# | 屋面板空调外机隔震橡胶支座处 |
表1. 各工况测点说明
图1. (a) 工况1顶层楼盖测试布点图;(b) 工况2屋面板空调外机测试布点图
图2. 测试现场情况
为得到结构的自振频率,通过计算实测到的脉动情况下结构的振动响应,得到了脉动下结构自振响应及其傅里叶谱图如图3。
图3. 典型结构脉动响应样本(7#测点)
从图2脉动情况下结构的振动响应傅里叶谱图我们可以看到,楼盖板的竖向振动的自振频率成分主要集中在19 Hz左右,而梁连带板的竖向振动频率在8 Hz左右。
基于工况一和工况二实测数据整理并统计,得到空调外机工作状态下各工况实测样本共60条,分别从振动加速度级和频域方面对所截取的样本信号进行特征分析。限于篇幅,本文仅给出了4#的典型振动信号样本加速度时程及其傅里叶谱图,见图4,其余测点的样本与此类似。
从图4加速度时程图可以看出空调外机引发的振动总体比较平稳。比较其余测点数据可见,振动响应的大小方面,顶层楼盖测点如梁跨中、板跨中与柱侧面的振动响应水平基本一致,有效值在4 gal (1 gal = 1 cm/s2)左右,而柱脚的振动响应则比较小,有效值在1 gal左右;屋面板板中央的振动响应明显则大于顶层楼盖的振动响应,有效值在6 gal左右,说明振动沿着柱与墙传播的过程中存在衰减。频域方面,从傅里叶谱图中可以看出,空调外机引起的振动响应其频率在板跨中与梁跨中主要为19 Hz,而在柱与柱脚处其频率主要为4 Hz左右,但是19 Hz频率成分依然存在,说明结构的主要响应频率在19 Hz左右为其共振区域。
本文参照建筑室内振动规范 [
式中:
采用上述公式计算得到各实测样本信号的振动加速度级统计结果(均为计权振动加速度级)详见表2。
从不同测点的振动加速度级统计来看,空调外机处于工作状态的情况下,顶层楼盖的振动加速度级水平已经超出国家规范 [
图4. 空调外机致结构强迫振动典型样本:4#测点
图5. 规范振级曲线与实测振级散点图
测点号 | 振级 | |
---|---|---|
工况一 | 1# | 71.0 |
2# | 77.8 | |
3# | 71.8 | |
4# | 75.8 | |
5# | 74.8 | |
6# | 76.6 | |
7# | 63.9 | |
8# | 68.2 | |
工况二 | 9# | 76.6 |
10# | 79.3 |
表2. 各工况测点振动加速度级统计(单位:dB)
鉴于空调设备的减振处理无法进一步实施(空调外机基座已采用橡胶垫减振处理),故本文从建筑结构减振措施等方面入手,对结构减振方案进行分析。
本文采用Patran有限元软件建立简化数值模型,用于模拟现场工况(模型构件的结构信息依照原设计取用)。模型为二层钢筋混凝土框架结构,底层柱脚为刚性约束。模型层高为4.85 m,梁和柱均为一维欧拉梁单元,柱截面尺寸为900 × 850 mm,主梁截面为350 × 600 mm,次梁截面为250 × 500 mm;楼板为壳单元,板厚为120 mm;模型中梁柱单元最大尺寸为0.5 m,楼板壳单元最大尺寸为0.5 × 0.5 m,模型总自由度数为65,380,结构阻尼比为0.05。有限元模型及19 Hz频率振动模态如图6。
基于2.3.1节脉动测试数据分析所得到的结论,本文采用主频为19 Hz的简谐波激励作为模型的输入激励以模拟空调外机的振动,以点荷载的形式施加于图1(a)中空调外机位置,共12个加载点以模拟空调外机的数量。
为探讨减小空调运行引发振动对结构影响的措施,在前述实测和数值模拟的基础上,本文提出在5个方面进行结构减振设计,分别包括改变楼盖、二层楼盖楼板厚度,改变二层柱截面尺寸,减少同时运行的外机数量等几方面,具体方案详见表3。典型的数值模拟响应时程曲线见图7。考虑到减振方案分析是减振后与原结构振动响应水平对比的相对值,因此,本节计算过程中荷载幅值均取为1.0。
选取与实测相对应的典型测点如柱上侧面、板中央、梁跨中,柱脚等测点作为目标测点,提取振动响应加速度时程,统计加速度有效值如表4和表5 (限于篇幅问题,本文只给出减振方案一、二、三和四时4#和8#测点的振动响应结果,其余测点类同),振动响应随板厚的变化曲线如图8,振动响应随柱截面尺寸的变化曲线如图9。
对于方案一和方案二,二层楼盖振动响应有效值随楼(层)盖厚度增加的变化曲线见图8所示,可见,当屋盖厚度增大时,二层楼盖振动水平呈现出减小–反弹–减小的变化趋势,而二层楼盖厚度变化时,该层楼盖的响应基本为单调减小,当屋盖和二层楼盖厚度交叉变化是时,二层楼盖的响应基本也呈现出单调减小的变化趋势。对于方案四改变柱截面尺寸时,二层楼盖的响应基本也呈现出单调减小的变化趋势,如图9所示。对于方案五减少屋盖加载点数时,二层楼盖的响应基本未出现变化。
图6. 整体模型及二层楼盖竖向振动模态(19 Hz)
图7. 典型的振动响应时程(二层楼盖板跨中)
图8. 顶层楼盖楼板中央测点振动响应随板厚变化曲线如图
图9. 顶层楼盖楼板中央测点振动响应随板柱截面尺寸变化曲线如图
方案 | 说明 |
---|---|
一 | 屋面板厚度从120 mm加厚到240 mm,每次计算增厚10%,其他模型参数不变 |
二 | 计算层楼盖楼板厚度从120 mm加厚到240 mm,每次计算增厚10%,其他模型参数不变 |
三 | 屋面板厚度130 mm,计算层楼盖楼板厚度从120 mm加厚到240 mm,每次计算增厚10%,其他模型参数不变 |
四 | 框架柱截面尺寸从850 × 900 mm增粗到1000 × 1400 mm,每次截面边长增加10%,其他模型参数不变 |
五 | 屋面板加载点减半以模拟空调不同的工作状态,即减为6个荷载加载点,其他模型参数不变 |
表3. 减振方案
楼板厚度/mm | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
---|---|---|---|
120 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
132 | 2.0 | 3.5 | 2.5 |
145 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
156 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
168 | 0.75 | 1.3 | 1.2 |
180 | 1.1 | 0.73 | 0.63 |
192 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |
204 | 1.65 | 0.7 | 0.4 |
216 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
228 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
240 | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
表4. 板中央测点4#有效值统计(单位:×10 e−5 g)
柱截面尺寸/mm × mm | 方案四 |
---|---|
800 × 900 | 5.0 |
900 × 1000 | 2.5 |
1000 × 1100 | 1.6 |
1100 × 1200 | 1.5 |
1200 × 1300 | 1.3 |
1300 × 1400 | 0.83 |
表5. 柱测点(8#)有效值统计(单位:×10 e−5 g)
测点号 | 振级 | |
---|---|---|
工况一 | 1# | 60.1 |
2# | 68.6 | |
3# | 59.3 | |
4# | 73.2 | |
5# | 68.7 | |
6# | 68.5 | |
7# | 71.1 | |
8# | 55.1 |
表6. 各测点振动加速度级统计(单位:dB)
上述减振方案分析结果表明,采用不同的结构处理方法均可以达到同一减振效果,但综合考虑既有结构处理的施工条件等因素,本文建议采用方案一为较优的实际方案(二层楼盖还未正式使用易于施工,而屋盖施工存在空调设备、防水保温层等问题,柱施工则会影响到下层结构等)。进一步分析,本文拟定对二层楼盖的厚度加大至200 mm为最优方案,此时顶层楼盖的振动响应显著减小,振动加速度级从加固减振前的77.8 dB降低到加固后的73.2 dB,在国家振动标准规定值 [
1) 实测表明空调外机运行引起楼盖振动的共振频率在19 Hz左右,其振动加速度级水平最大值为77.8 dB,超出国家振动标准 [
2) 本文提出五种减振方案,通过数值分析可见,楼(层)盖板振动响应的大小与楼板厚度、框架柱截面尺寸、空调外机开机数量等影响因素有关,其中空调外机开机数量对振动水平的影响比较小,而框架柱截面尺寸和楼板厚度对振动水平的影响比较大。
3) 综合考虑数值模型的计算分析结果和现场结构施工难易程度,建议顶层楼盖楼板厚度增为200 mm,此时的楼板振动响应水平显著减小到73.2 dB,在国家振动标准规定值 [
樊冰若,宗刚,张斌. 空调外机致楼盖振动实测与减振分析Floor Vibration Measurement Induced by Outside Air Condition Machines and Vibration Reduction Analysis[J]. 土木工程, 2015, 04(05): 215-223. http://dx.doi.org/10.12677/HJCE.2015.45027