目前国内常用选择性催化剂还原法(SCR)去除燃煤电厂尾气中的氮氧化物(NOx)。通过尿素制备SCR还原剂NH3,可以克服液氨易爆炸、氨含量低和体积大等缺陷,近年来备受关注。尿素制氨通常有尿素水解制氨和尿素热解制氨两种方案。本文总结了尿素制氨的各类工艺不同特点,并预测尿素制氨工艺的未来发展方向。 Recently, the selective catalyst reduction method (SCR) is commonly used to remove nitrogen oxides (NOx) from exhaust gas of coal-fired power plants. Ammonia production from urea can overcome defects of liquid ammonia with easy to explode, low ammonia content and large volume, and has aroused widespread interest in recent years. There are usually two ways to produce ammonia from urea: urea hydrolysis and urea pyrolysis. The different characteristics of various processes for ammonia production from urea are summarized in the paper, and the future development direction of urea ammonia production process is predicted.
目前国内常用选择性催化剂还原法(SCR)去除燃煤电厂尾气中的氮氧化物(NOx)。通过尿素制备SCR还原剂NH3,可以克服液氨易爆炸、氨含量低和体积大等缺陷,近年来备受关注。尿素制氨通常有尿素水解制氨和尿素热解制氨两种方案。本文总结了尿素制氨的各类工艺不同特点,并预测尿素制氨工艺的未来发展方向。
尿素,热解,水解,氨
Jun Ren1,2, Xiaoyan Niu1, Li Liu1, Chuanguo Shi1*
1Department of Chemistry and Chemical Engineering, Nantong University, Nantong Jiangsu
2Nantong Water Affairs Group Limited Company, Nantong Jiangsu
Received: Sep. 22nd, 2022; accepted: Nov. 23rd, 2022; published: Nov. 30th, 2022
Recently, the selective catalyst reduction method (SCR) is commonly used to remove nitrogen oxides (NOx) from exhaust gas of coal-fired power plants. Ammonia production from urea can overcome defects of liquid ammonia with easy to explode, low ammonia content and large volume, and has aroused widespread interest in recent years. There are usually two ways to produce ammonia from urea: urea hydrolysis and urea pyrolysis. The different characteristics of various processes for ammonia production from urea are summarized in the paper, and the future development direction of urea ammonia production process is predicted.
Keywords:Urea, Pyrolysis, Catalyst, Ammonia
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目前国内常用选择性催化剂还原法(SCR)去除燃煤电厂尾气中的氮氧化物(NOx)。SCR法就是在温度控制在290~400℃的条件下,还原剂NH3选择性地把NOx还原成N2 [
当前,国内使用的尿素热解制氨系统大部分使用美国FUEL TECH公司产品 [
尿素溶液直喷制氨 [
电加热尿素热解制氨工艺 [
电加热制氨方案(图1),虽然降低了故障率,但使用的电加热器的功率比较大,能耗较高,电加热器的制造成本和使用成本都比较高,影响电厂经济性 [
图1. 电加热尿素热解制氨工艺 [
烟气加热尿素热解工艺中,烟气换热器的分布位置可以有所不同,如此也就衍生出两种方案:炉外热风加热和炉内热风加热,两种方案的工作原理相同,只是烟气换热器的设置位置不同,所以这两种方案的主要工艺一致。
(1) 炉外气气换热尿素热解技术
炉外气气换热是把锅炉烟道内排放的烟气中的一部分高温烟气引入设置在锅炉外的换热器内,借助高温烟气的热量对一次风进行加热,将经高温烟气加热后的高温空气输送至热解炉内,高温空气提供的温度可以达到尿素的热解温度,尿素即发生热解,生成氨气和二氧化碳,完成换热的原锅炉高温烟气再输送到SCR反应器,对这部分烟气进行脱硝 [
炉外气换热热解技术引用烟道高温烟气作为热源加热一次风,相比于电加热和天然气加热,该工艺降低了能源的消耗,减少了运行成本。但该技术也存在一定的缺点:a) 运行设备体积大,从而导致占地面积大;b) 在锅炉钢结构内安装换热器难度大,装置安装成本较高;c) 该工艺需要引用锅炉烟道内高温烟气,由于烟气温度较高,烟气管道就需要选用耐高温、高质量的材料,如此成本就增加了;d) 该工艺在使用过程中,为调节烟道主路和支路的烟气份额,需要设计调节板;e) 该工艺运行过程中锅炉烟气温度和调节挡板开度都会影响其使用效果。
(2) 炉内气气换热尿素热解技术
炉内气气换热尿素热解技术 [
正常使用条件下,这种技术不需要通过电来加热,而是要在开机并网之前很短的一段时间里才需要使用。此外,采用一次冷风作为稀释风,冷一次风的含尘量低,从而有效地防止了热解炉和格栅的阻塞。
相比于炉外气换热尿素热解技术,炉内气气换热尿素热解技术具有以下优点:a) 降低能耗,减少能耗成本;b) 管道及设备没有被堵塞的风险;c) 设备体积小,占地面积校小,改造难度低;d) 不需要另设烟道,投资成本低。
尿素水解 [
CO(NH2)2 + H2O = NH2COONH4 (8)
NH2COONH4 = 2NH3 + CO2 (9)
尿素水解反应是先生成氨基甲酸铵(NH2COONH4),当温度稍微降低气态的氨基甲酸铵就容易析出结晶,从而致使产品气管道堵塞 [
反应温度、反应停留时间和尿素溶液浓度都是影响尿素水解速率的变量。
1) 温度对尿素水解速率的影响
尿素水解反应是吸热反应,其反应速率随温度的变化而变化,温度升高,尿素水解速率也随之加快。因此,尿素的水解率可以通过调整水解器的温度而得到控制,在一定的压力和温度下,用阿伦尼乌斯方程求解尿素的水解率 [
R = A × e ( − E k T ) (10)
在水解过程中,尿素溶液浓度、反应温度对NH3产率有重要影响。在115℃以下,水解速率相对缓慢;在128℃以上,水解率有显著提高;在145℃以上,尿素的产率显著增加 [
图2. 温度与尿素水解反应速率的关系 [
尿素的水解反应,反应器中温度低于130℃时,中间产物NH2COONH4会由气相转变为固相,在水解器的表面结晶,NH2COONH4对于水解器的不锈钢材料表面的氧化膜有严重的腐蚀作用,会加速水解器的腐蚀。因此,尿素水解器及管道选用316 L不锈钢,同时还要保证水解反应器内的温度保持在128~150℃ [
2) 尿素溶液浓度对水解速率的影响
尿素溶液浓度低,尿素固体可以比较溶解,水解速率大,但水解产物含量低,氨气浓度低;尿素溶液浓度高,尿素固体颗粒溶解难度增大,水解速率小,但水解产物含量高,氨气浓度高。高浓度的氨气。考虑到尿素溶液的配制及水解反应的安全,应控制尿素溶液的质量分数为50%,相应的密度为1135~1140 g/cm3,通过在线密度计在尿素溶解工艺中进行尿素溶液浓度的控制 [
普通尿素水解 [
图3. 尿素普通水解工艺
目前,普通水解的反应温度为150℃~160℃,压力为0.5~0.7 MPa。
尿素普通水解制氨技术优点主要有:可采用公用制布置,多台机组共用水解反应器,以便于集中控制管理,且投资费用相对较低;水解反应器采用撬装模块,可与尿素溶液制备区集中布置,节约占地空间,节约土地成本;尿素水解反应耐符负荷,可以比较稳定的制氨。但尿素普通水解反应也存在一定的缺点:普通水解反应器水解反应所需的温度相对较高,在水解过程中会产生一定的缩二脲和异氰酸副产物,抑制尿素水解,导致水解速率降低;当温度降低时,尿素溶液和氨气会发生结晶,析出固体,致使管道堵塞、阀门卡死等,更甚会导致水解反应器以及脱硝反应部分暂停。
尿素催化水解制氨技术主要由三个部分组成:尿素颗粒储存系统、溶解输送系统和尿素水解系统 [
通过运输车将尿素固体颗粒输送到尿素溶液制备区,储存在尿素存储车间,配制尿素溶液需要使用抬升机将尿素固体颗粒提升到一定的高度后送入尿素溶解罐。在尿素溶解罐中,用去离子水将其配置成浓度为50%左右的尿素溶液。布置蒸汽盘管,利用蒸汽为尿素溶解提供热量,同时可启用尿素溶液混合泵对尿素溶液搅拌,以加速尿素的溶解。将配置好的尿素溶液输送至尿素溶液储存罐。在尿素溶液储存罐处也设置蒸汽加热盘管,以避免尿素溶液因温度下降而结晶析出,通过加热盘管,使得尿素溶液的温度维持在50℃~70℃。
尿素催化水解制氨系统是将浓度约为50%、温度为50℃~70℃的尿素溶液通过高压泵从尿素储存罐打入尿素水解反应器中,在压力0.4~0.9 MPa、温度135℃~160℃的条件下和催化剂的作用下进行水解反应,反应生成NH3、CO2、水蒸气混合气。混合气经由减压、流量控制调节与稀释风在氨、空混合器中混合,将氨气浓度稀释至5%以下,由氨喷射装置喷入SCR反应器内与烟气中的NOX反应。
图4. 尿素催化水解制氨工艺
尿素催化水解制氨系统中使用的催化剂是按一定比例配置的磷酸盐,系统开始启动时,将催化剂磷酸盐加入,在水解反应器内,该催化剂可循环使用。催化的主要作用是改变反应路径以加快反应速率,降低水解反应的响应时间。
尿素催化水解反应速度比较快,相比于尿素普通水解技术,尿素催化水解技术反应速度提高了约10倍以上,响应时间大大缩短,可达到在1 min以内 [
尿素催化水解技术具有以下优势 [
对于反应时间、布置安装方式、主要设备材质、系统适应性及成熟等方面,尿素水解和尿素热解各有不同,不同的工艺也有不同的优缺点。
1) 系统响应性。对于NH3的需求信号响应时间,尿素热解系统通常为5~10 s,尿素普通水解技术一般为3~5 min。在尿素水解器的上部装有缓冲罐,可以改善水解反应响应时间长的情况,尿素催化水解的响应时间可达到1 min以内。
2) 设备布置、安装与检修。相比于尿素热解,尿素水解系统的布置方式比较灵活,可以采用单元制布置,也可以采用公用制布置。对于检修,尿素水解系统可以设置备用水解器,这样就使得检修时间更加灵活,不影响机组的正常使用。
3) 主要设备及材质。尿素水解的中间产物NH2COONH4会腐蚀水解反应器和管道,所以水解反应器采用耐腐蚀的316不锈钢;尿素热解反应过程中不会生成强腐蚀性的物质,通常选用304不锈钢 [
4) 系统可靠性。炉内烟气换热技术在锅炉烟气中设置换热器,烟道内的大量灰尘则附着在换热器表面,从而导致换热效率降低、热量回收困难,且在使用过程中电耗增多,使用成本增加,影响锅炉运行的经济性 [
因此,尿素普通水解技术的可靠性优于尿素热解制氨技术及尿素催化水解技术。技术成熟度及业绩。尿素热解(电加热)制氨技术在之前应用广泛,技术相对较为成熟,但由于其能耗高,电厂使用成本较高,而且目前国家趋势为节能降耗,该方案不再盛行。尿素普通水解制氨技术和尿素热解制氨技术(烟气换热方式)比较成熟,已在国内很多机组中成功应用。在适应性方面,尿素催化水解比尿素普通水解低,所以目前在国内的使用率较低。
按照常规2 × 660 MW超超临界机组,单台机组需氨量500 kg/h,年运行时间按5000 h计算时,尿素水解和尿素热解运行费用见表1所示。
项目类别 | 热解方案–电加热 | 热解方案–烟气换热 | 普通水解 | 催化水解 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耗量/(t∙h−1) | 年费用/ 万元 | 耗量/(t∙h−1) | 年费用/ 万元 | 耗量/(t∙h−1) | 年费用/ 万元 | 耗量/(t∙h−1) | 年费用/ 万元 | |
原料 | 1.87 | 1872.86 | 1.87 | 1872.86 | 1.87 | 1872.86 | 1.87 | 1872.86 |
辅助蒸汽 | 0.47 | 14.05 | 0.47 | 14.05 | 6.30 | 188.93 | 6.30 | 188.93 |
增加标煤耗 | — | — | 0.73 | 290.26 | — | — | — | — |
除盐水 | 1.40 | 3.51 | 1.40 | 3.51 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 1.25 |
电耗 | 3709.79 | 649.21 | 70.00 | 12.25 | 80.00 | 14.00 | 80.00 | 14.00 |
压缩空气/(m3∙h−1) | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
安全管理、维护 | — | 2.00 | — | 2.00 | — | 2.00 | — | 2.00 |
催化剂费用 | — | — | — | — | — | — | — | 5.00 |
年总运行费用 | 2591.63 | 2244.93 | 2080.04 | 2085.04 |
表1. 尿素制氨工艺运行费用比较
注:1) 运行费用中电费按厂用电费0.36元/kW,尿素2000元/t,辅助蒸汽60元/t,标煤800元/t,除盐水5元/t,压缩空气1元/m2。表中基础数据是参照常规2 × 600 MW级超超临界机组额定工况下运行数据 [
由表2可知:尿素水解制氨比尿素热解制氨运行费用低,其中,尿素普通水解制氨工艺运行费用最低。
按照常规2 × 660 MW超超临界机组,单台机组需氨量500 kg/h,年运行时间按5000 h计算时,尿素水解和尿素热解投资成本见表2所示。
项目类别 | 热解方案–电加热 | 热解方案–烟气换热 | 普通水解 | 催化水解 |
---|---|---|---|---|
设备投资费用 | 2000 | 2300 | 2100 | 2120 |
建筑、安装投资费用 | 800 | 1000 | 700 | 700 |
合计 | 2800 | 3300 | 2800 | 2820 |
表2. 尿素制氨工艺投资成本对比
注:1) 单位:万元。2) 各费用参照近年来2 × 600 MW级超超临界机组液氨改尿素项目采购价。
尿素普通水解工艺和尿素催化水解工艺设备费用和建设成本较低,其中尿素热解制氨工艺中的烟气换热工艺最高。烟气加热尿素热解的气气换热器和反应热解炉价格较高,因此投资成本比较高。目前水解反应器通常采用一体化撬装模块化,安装费用较低;热解系统需要在SCR区进行改造,现场施工费用较高。
尿素直喷技术在我国脱硝工程中已有部分应用,但在实际运行中发现普遍存在尿素利用率低、副作用大等缺点;尿素催化水解由于加入催化剂的原因,系统中的pH值大幅度地下降,加速了对水解反应器的腐蚀,且使得尿素水解反应速率对温度的敏感度下降,从而致使尿素催化水解对于机组负荷变化的适应能力下降;尿素热解制氨中电加热方案存在电热器能耗高、运行成本高的缺点;尿素热解炉外气气换热方案存在运行设备体积大、占地面积大、在锅炉钢结构内布置换热器难度大,改造成本较高等缺点,也正因为此工艺系统缺点较多,应用极少 [
任 军,牛晓艳,刘 莉,史传国. 尿素制氨研究进展Research Progress in Ammonia Production from Urea[J]. 物理化学进展, 2022, 11(04): 226-233. https://doi.org/10.12677/JAPC.2022.114025